广州江铜多措并举 协同发力 全力推进年度40万吨生产目标的实现
发布时间:2018/9/19 18:42:57


2017年广州江铜圆满完成了40万吨的生产任务。2018年面对新的形势和挑战,广州江铜继续以高标准、严要求抓生产,多措并举协同发力,全力推进年度40万吨的生产目标的实现。

全面推进精细化管理 向管理要产量

为充分调动一线员工的生产积极性,广铜制造部门自今年4月份开始实行KPI绩效管理。KPI推行之初很多人有抵触的心理,但随着制度推进的深入,效果开始显现。KPI推行第一个月公司就进行工段、班级之间的评比、排名。排名靠前的班级收入有了提高,工作得到了公司的肯定;排名靠后的班级,也认真反思了自己的不足之处,工作由原来的懈怠、拖拉,变成了现在的有奔头、有干劲,不甘落后,班级之间形成了你追我赶的良好风气。

以停机换系统为例,2017年生产线从停机换系统到恢复生产,平均耗用2.5小时,KPI推行之后,生产线停机换系统的时间缩短至1.5小时,作业效率提高了40%。KPI的推行,充分调动了一线员工的积极性,推进了精细化管理,向管理要产量正在变为现实。

加强技能考评  强学习提效率

“以前上班闲聊的时间,现在却成了‘这个操作要注意什么’‘这项作业开始怎么做’的学习时间,技能考试在一定程度上解决了员工怎么进步的问题。”广铜生产部门某管理者不无感慨地说。生产线员工技能考试实行一年多以来,广铜生产中比学赶超的氛围提升明显,并为公司降本增效带来实实在在的好处。

2018年6月中旬生产线铸机夹铜及钢带出现断裂情况,平均每个系统生产周期由原来的70小时,缩短为40小时,严重影响生产作业。由于技能考试效应带来的充分交流和学习,现场人员马上就准确判断出了问题根源,平常很少见的生产难题,这次却异常顺利。

6月27日—7月1日,系统重新开机后运行了105.466小时,创下了近两年来单个系统运行时间最长的优异成绩,并在7月份连续2个生产周期内超长运行20多个小时,生产周期提升27.79%。基于技能考试带来的良好效应,2018年广铜在年度考试的基础上,额外增加了一次技能考试。

精打细算  严控成本

随着产量的提高,部分物料的耗用量会加大。各级领导高度重视,明确提出,在提高产量的同时要严控物料成本。

以擦机布为例,产量提升后由每月耗用6卷增加到8卷。通过对擦机布使用统计发现,擦机布主要擦拭钢带表面的油污,也就是说产量提高之后,下钢带油污较多,从而导致擦机布使用量增多。找到问题根源后,大家就开始着手解决问题,一是对下钢带油量进行调整,减少油量;二是石墨仓加装吸雾风机,减少钢带表面杂物。通过对下钢带的改善,擦机布耗用量明显减少,降至每月5卷。这只是广州江铜降本增效成果的一个缩影,事实上,严控成本的案例每天都会出现广铜的生产一线

 安全效益两手抓 两手都要硬

40万吨的产量,意味着就有40万吨的原料需要处理,工作量的增加带来了不可忽视的安全问题。

为强化各部门的安全意识,广州江铜自今年3月份开始每周都会组织各工段负责人及安全员进行联合安全巡检。4月份安全检查等级提升,每周安检需经理级别带队,并检查督导安全隐患的整改落实情况。6月份公司组织专项安全检查活动,对厂内的电器、机械、作业叉车、易燃气体等进行专项检查。同时,制造部响应公司的号召率先开展晚班安全检查工作,至此,广州江铜安全检查24小时进行,实现了全天覆盖,确保生产及作业安全。而通过检查发现的安全隐患,各工段都会在第一时间内拿出整改措施,发布整改效果图片供安全员检查验收。

40万吨是一个光荣的使命,更是一份沉甸甸的责任与担当,全体广铜人都在为这个目标默默努力着。(广铜 韩紫崇)